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驱动器UCC27201上电时刻HO引脚误脉冲的分析

归档日期:05-24       文本归类:驱动脉冲      文章编辑:爱尚语录

  电压同样也会升高,此时内部二极管将承受反压,并承受随后出现的反向恢复应力。如果反向恢复应力出现之前时刻的二极管正向导通电流超出额定范围,反向恢复应力则会过大而导致二极管失效。

  修改为300nF后,二极管正向电流在约280ns后降低到2A。而在开机的第一个周期内,下管的持续时间超过了3us(如图11,CH1和CH2是全桥两个下管的驱动信号),即3us之后内部二极管才会有反向恢复应力,由于此时正向导通电流已经远低于2A,二极管无可靠性风险。因此,修改Cboot容值到300nF后二极管不会有失效风险。

  电容预充电,可以提前产生驱动信号以确保内部Qc导通。当系统发波后,LO变高会产生充电路径而使Cboot快速充电,但由于此时内部Qc已经导通,HO将不会产生误脉冲。

  电容预充电至1V左右,内部Qc就会导通。于是,随后的快速充电将不会再在HO引脚产生误脉冲。根据12V建立到系统发波之间的延时时间,可以计算合适的RL值,以保证Cboot预充电至1V以上。

  存在一定的损耗。最恶劣条件下(高压输入)的损耗计算如下:0.5x(72V*72V)/100K=0.026W

  综上可知,实际应用中,可以选取阻值为114K,封装为0603以上的电阻,只要延时时间不少于1ms,就可以确保HO引脚无误脉冲输出。

  的实际使用中,如果Cboot电容充电速率过快,则会在HO引脚产生误脉冲。通过对误脉冲产生机理的分析可知,通过增大Cboot电容的容量或者在HS引脚增加一颗连接到地的电阻,都可以有效的解决该问题,而且上述两个方法都不会对系统带来额外的可靠性风险。

  但需要注意的是,在采用上述两种方案前都需要仔细评估,以确定当前应用条件下,上述方案不会带来风险。可以邀请

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